發那科機器維修故障及解決方法
一、發那科機器維修機床抖動20種故障分析
(1)
故障現象:Y向坐標抖動
故障原因分析:查:系統位置環,速度增益;可控硅電路;坐標平衡;測速機(位置檢測裝置)
解決方法:調整定、滑尺
(2)
故障現象:主軸嚴重噪聲,最初間隙做響,后來劇烈震動,主軸轉速驟升驟降
故障原因分析:主軸伺服電機的連接插頭;伺服電路某相,主軸電機本身;輸出脈沖波;主軸伺服系統的波形整理電路(時鐘集成塊7555自然損壞)
解決方法:換新時鐘集成塊
(3)
故障現象:機床振動,Y軸強振,401#報警
故障原因分析:查電源相序、伺服板頻率開關(機床移動后,生產廠家把電源與各伺服單元相序搞錯)
解決方法:調整相關相序
(4)
故障現象:X向坐標抖動
故障原因分析:系統位置環、速度環增益,可控硅電路,坐標平衡,測速機,伺服驅動電機,機械傳動(軸承)
解決方法:更換軸承
(5)
故障現象:X軸在運動中振動,快速尤為明顯,加速、減速停止時更嚴重
故障原因分析:電機及反饋裝置的連線;更換伺服驅動裝置(仍故障);測電機電流、電壓(正常);測量測速機反饋電流、電壓,發現電壓波紋過大而且非正常波紋(
測速機中轉子換向片間被碳粉嚴重短路,造成反饋異常)
解決方法:清洗碳粉
(6)
故障現象:在運行程序時,機床突然停止運動,并瞬間報警
故障原因分析:反復操作,查報警原因(接觸不良,+LX信號瞬間消失)
解決方法:調整緊固該信號插頭
(7)
故障現象:換刀停止,出現99號報警
故障原因分析:查刀具對準主軸錐孔情況(定程器檢測開關松動,計算機檢測不到刀具上升的高度)
解決方法:重新固定定程器檢測開關
(8)
故障現象:機床工作臺不能動作
故障原因分析:控制液壓閥的線路板中一只固態繼電器損壞(外電源10500V變壓器斷了一相保險絲,變成單相)
解決方法:把控制線路板上沒有用上功能的另一固態繼電器拆下換上
(9)
故障現象:機床工作臺不能動作
故障原因分析:查控制控制液壓閥的固態繼電器正常,但液壓閥指示燈不亮,手推液壓閥芯,工作臺可動(液壓閥內的小線路板虛焊)
解決方法:拆開液壓閥,取出小線路板焊好
(10)
故障現象:機械手不能動
故障原因分析:突然停電前,機械手換刀指令已讀入,因停電,機械手沒有執行動作,當外電源恢復供電后,換刀指令未復位(外電源突然停電)
解決方法:人為的把控制機械手的液壓閥芯推向機械手的正常方向
(11)
故障現象:主軸不制動,執行制動功能時主軸振動
故障原因分析:查制動電路,檢主軸控制裝置(元器件損壞)
解決方法:更換元器件
(12)
故障現象:變頻控制器不工作
故障原因分析:查NC故障,PLC接口故障,變頻控制器本身故障(PLC接口故障,導致失電)
解決方法:修PLC接口17#板
(13)
故障現象:數控柜不能啟動
故障原因分析:合ZK總開關,其他各部均正常(ZK總開關中電流繼電器有一相燒壞)
解決方法:修繼電器
(14)
故障現象:未達參考點,發生超程,間斷發生
故障原因分析:查參數是否正確,檢查超程限位開關(切削液滲進限位開關;操作者保養機床時動了限位開關)
解決方法:修限位開關,將行程限位的參數改為較大值,將機床開往參考點,壓限位開關,再改回原設定參數
(15)
故障現象:工作臺Y向回參考點無快速或無減速過程;有時Y軸運動到行程范圍中心部位卻發出超程報警
故障原因分析:查限位參數及外圍電路部分(Y軸限位組合開關有問題,連線及觸點等腐蝕生銹、斷線)
解決方法:清理限位開關
(16)
故障現象:系統無報警,Y軸原點復歸完不成,執行到某一程序段尾時,程序停頓,下一程序段不執行
故障原因分析:查各部位信號,查外圍環境(系統過熱)
解決方法:降溫
(17)
故障現象:Z軸不能回零
故障原因分析:分析回零原理及方式(Z軸的低速運動性能下降)
解決方法:調整驅動系統
(18)
故障現象:程序運行時,刀臺往前沖,至超程報警
故障原因分析:查CNC系統,查編程*(編程錯誤)
解決方法:有一個程序少了一個小數點
(19)
故障現象:快速定位時,Z軸上下抖動,無報警
故障原因分析:查放大量過大,查加/減速時間過短(加/減速時間過短)
解決方法:調整伺服板放大器上的補償電容,增大電容量,正常
(20)
故障現象:機床亂走
故障原因分析:查內部程序,亂
解決方法:重新送程序,正常
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